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简单6S管理案例分析

发布时间:2016-03-03发布作者: 6S咨询服务中心 关注人数:



今天,6S咨询公司将为大家分享两则6S管理案例,希望大家能从案例中学到东西。并运用到日常的工作当中去。

6S管理案例:定位挂

6S管理案例:定位挂

案例一

某车间产品洗涤工序操作有很多阀门,全靠人工操作,比较复杂,一旦操作错误,会影响洗涤效果,降低产品质量,严重时还有可能会造成设备事故。李明是一名新上岗员工,虽然岗前进行了操作规程培训和实际操作训练,但在工作中出现了阀门操作出错,造成产品质量出现问题。车间主任为此而警告过他,但他不久又接连几次出现相同的错误,连他自己都搞不清楚是什么原因造成的,后来发现,即使是老员工,也曾出现过错误。

问题:此案例中,从车间管理角度上讲,李明存在的问题该如何解决?

答:李明频繁出现操作错误,从管理角度讲,是属于无意识差错造成。解决的办法就是对整个操作进行防呆设计,将阀门进行标志,每个阀门的作用、开关顺序都标志清楚,尽量减少员工需要记忆的东西,减少和避免出错。或者,对工艺操作进行自动化改造,杜绝人为因素,彻底避免错误的发生。

6S管理案例:氮气罐

6S管理案例:氮气罐

案例二

一天岗位操作人员发现窑尾风机轴承壁过热,值班钳工到现场检查没有发现明显原因,为避免温度继续升高,临时采取用压缩空气进行外部冷却降温措施,风机继续运转。次日白天,相关专业人员到现场进行检查分析,结果对过热原因仍没有统一意见,其中有人认为可能是油少,润滑不好;有人认为轴的位置安装的不合理;也有人认为可能是所排废气温度太高,风机外壳的辐射热影响等等。为查明原因,连续几天里先后采取补加润滑油;调整轴的位置;风机外壳侧面安装隔热板等措施,结果温度不见下降,仍在85℃左右波动。为避免设备发生故障影响生产,同时考虑轴承座温度高应与轴承有关,分厂安排更换了轴承,结果温度下降至50℃左右的标准状态。经对折下的轴承进行检查发现有磨损痕迹。

案例分析

1.该案例中存在哪些损失和浪费?

答:A、动作B、空转短暂停机C、建立全生涯记录

2.应该进行哪些完善工作?

答:A、点检制度B、备件使用寿命C、速度3.该案例中有哪些无效劳动?答:A、加防护板B、调轴位C、补加润滑油

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